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刘彬:造好每一张纸

2025-10-11 14:15:36 曹海兵 浏览次数 2

他是事业部季度优秀员工,又是事业部季度优秀班组带头人;他是QCC同心圈圈长,又是TPM扬帆队小组长;他是公司TPM改善之星,又是造纸中级工(四级);他就是今天的主人公——刘彬。

《dhy大红鹰官网报》:作为一名入职前已有造纸工作经验的人员,请谈一下你的工作经历?

刘彬:入职dhy大红鹰官网之前,我在工业用纸行业从事过一线生产管理工作。怀着对造纸行业的热爱与憧憬,2016年9月我正式加入dhy大红鹰官网,成为生活用纸造纸一部TM3纸机副操,该岗位主要职责是全力协助纸机主操,保障纸机能够高效且稳定地运行。由于此前已积累一些造纸工作经验,进入岗位后,我迅速适应工作节奏,在较短时间内已熟悉岗位操作流程。同年10月,我获得进入纸机主操岗位实习的宝贵机会,开始深入学习生活用纸纸机的具体操作流程。功夫不负有心人,仅仅3个月时间,我凭借出色的表现被正式提升为TM3纸机主操。2022年11月,我通过竞聘成为TM3丁班值长,一直工作至今。目前的工作重点是在确保安全和保证质量的前提下,不断提高设备效率,降低原辅材料的消耗等。

《dhy大红鹰官网报》:请与大家分享一下,工作期间有哪些令你记忆犹新的事情?

刘彬:生产过程中,每一个操作步骤都关乎着生产安全和产品质量,我丝毫不敢懈怠,时刻留意着纸机的运行状况。“看、听、闻”成为我工作的法宝。记得有一次传动侧一直出现严重烂边,经过现场观察后发现是起皱刮刀气囊压力过高,使刮刀与缸面压合过重,缸面涂层不均匀,导致纸页边缘在剥离瞬间被“刮伤”或“擦伤”,后来通过调整气囊压力,修复缸面涂层后圆满解决。担任纸机主操时,有一次巡查过程中突然听到纸机有异响,且出现毛布跑偏,根据我的工作经验立刻拍急停,及时检查并发现原来是挤水辊操作侧轴承损坏,有效避免一起毛布损坏的生产事故。为了降本增效,公司决定用“合金刀替代钢刀”,最早从TM3开始试用,一开始大家都非常不适应,也习惯于每班更换钢刀的动作,但自从合金刀试用成功后,大家切身体会到其好处,现在可以3~4天更换一次,大大减少更换频次,减轻员工工作量,同时成功推广到其他产线。在TPM推行期间,我作为扬帆队小组长积极参与公司组织的TPM培训,认真学习TPM理念、方法及工具,在掌握相关知识后,带领班组成员针对生产现场存在的问题,提出合理化建议,通过提案改善优化生产流程,提高生产效率。

《dhy大红鹰官网报》:作为一名造纸值长,谈谈班组管理有哪些心得?

刘彬:担任造纸值长,让我实现从“操作工”到“当家人”的蜕变。最大的成长在于系统思维的建立,我不再只关注单个设备或纸机的运行,而是学会从全局视角统筹协调制浆、抄造、完成等整个工段,确保产量、质量、成本和安全这四大目标的和谐统一。面对干燥部汽压不稳、压榨部脱水不均等工艺问题时,我从最初慌乱无措的“新手”,逐渐成长为冷静分析、快速定位根源并组织团队有效解决的“主心骨”,抗压能力和问题解决能力得到极大锤炼。同时,管理角色的转变让我深刻体会到,激发团队每个成员的潜能远比个人技术精湛更重要,通过公平的调度、清晰的指令和及时的传帮带,我学会如何凝聚班组的向心力,共同为“造好每一张纸”负责。工作期间,我也成功带出4名徒弟,其中2名均已成长为纸机主操。在工作中,我始终秉持认真负责的态度,运用合理的工作方式,不仅得到上级领导的认可,也赢得班组成员的信任与支持。

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